工欲善其事,必先利其器。面对内外部严峻形势,近期,炼钢厂动力作业区全体干部职工立足本职岗位、服务生产大局,凝聚智慧出真招、巧思攻关破瓶颈,深入开展技改创新项目,不断挖掘降本增效新潜力,为企业扭亏脱困打牢坚实基础。

  “我们要转变观念,树立‘我与企业共命运,人人都是降本者’的价值导向,开动脑筋,多提金点子……”在周例会上,该作业区作业长鼓励全员为降本增效积极建言献策。

  当接到职工建议对炼钢稀土磁盘废水中的氧化铁皮进行回收时,该作业区立即组织技术人员现场调查,针对目前炼钢稀土磁盘分离净化连铸浊环用水过程中,含氧化铁皮的污水直接排至泥浆池的现状,提出可行性方案,通过在稀土磁盘排污管末端安装一台磁力压榨脱水机,对连铸浊环用水进行磁力压榨,回收氧化铁皮。通过这个金点子,磁力压榨脱水机每周可回收氧化铁皮40余吨,年创效96万元。

  “全员要树立过‘紧日子’思想,每个岗位、每道工序都要想方设法降低成本,省下的就是赚来的……”班前会上,作业长正在进行形势任务教育。

  炼钢新区稀土磁盘冲渣用水一直以来使用的是管网水,且直接排至下水道,造成环水消耗增加,存在一定的水资源浪费。针对这一现状,该作业区集思广益,征求各方意见,本着“投入小、效果好”的原则,将冲渣水管与出渣管相连,在二冷水回水管上开孔,同时将原冲渣水管道下移1米,并制作管道支架,用连铸二冷水回水代替管网水。通过这一改造,年可节约水费19万元。

  该单位鼓励职工积极开展修旧利废活动,要求不放过一块钢板、一个螺丝钉,做到降本增效无小事。一直以来,炼钢新区连铸管网补水中含砂量较大易造成堵塞,导致铸坯冷却不均匀,影响钢坯质量和风机安全高效运行。针对这一问题,一线职工奇思妙想,利用废旧储气罐制作了一种操作简便的水处理装置——旋流除砂器,利用离心分离和密度差的原理,使密度大的砂粒从罐体底部排出,每天可回收砂粒200公斤,除砂效果明显。通过这一改造,连铸系统水质有了较大提升,设备运行更加顺畅高效,可节约备件采购费用2.3万元。(炼钢厂 徐云仙)


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